使用Chemyx Nexus系列高壓高精度柱塞泵進(jìn)行冷凝液驅(qū)替實驗
方案摘要:
壓力梯度趨向于接近井筒的指數(shù)級,因此此處達(dá)到露點時,由于堵塞,影響最大。由于大部分損失局限于井筒附近相對較小的體積,因此可以處理較小的體積并扭轉(zhuǎn)部分損失。目前正在研究一種方法來恢復(fù)部分損失的油井產(chǎn)能。
產(chǎn)品配置單:
技術(shù)參數(shù):
容積:250ml
壓力范圍:0-5000psi
壓力精度:恒溫下滿量程的+/-0.5%
壓力重復(fù)性:恒溫條件下 48 小時內(nèi)滿量程的±0.5%
零點壓力漂移:恒溫條件下 48 小時內(nèi)滿量程的±0.25%
流速范圍(ml/min):0.0001-100
流速精度:±0.3%
流量分辨率(nl/step) :9.087
死區(qū)體積(ml):1.25
最大密封泄漏量(ml):0.5
重新加注或減壓速率(ml/min):0.0001-100
電源和顯示器:100-120VAC, 200-240VAC,50/60Hz, 10″觸屏
外部連接:RJ45, 4×USB, Ethernet
標(biāo)準(zhǔn)端口:1/8″ NPT
溫度范圍:5 – 50℃
濕度范圍:最大 95%
方案詳情:
隨著時間的推移,通常氣藏產(chǎn)量顯著下降。大部分的生產(chǎn)損失是由冷凝液和堵水造成的。氣體冷凝液通常以高于單一氣相露點的壓力存在于儲層中。當(dāng)氣體產(chǎn)生并流向井時,壓力下降到露點以下,液體開始形成或“流出”氣相。液體被困在地層的孔隙中,阻礙了氣體向井的流動,從而降低了產(chǎn)量。壓力梯度趨向于接近井筒的指數(shù)級,因此此處達(dá)到露點時,由于堵塞,影響最大。由于大部分損失局限于井筒附近相對較小的體積,因此可以處理較小的體積并扭轉(zhuǎn)部分損失。目前正在研究一種方法來恢復(fù)部分損失的油井產(chǎn)能。
目前正在進(jìn)行的巖心驅(qū)替實驗研究,用來評估各種處理方法對扭轉(zhuǎn)冷凝液和堵水造成井損害的有效性。實驗是在實際儲層條件下,通過巖心流動冷凝液混合物進(jìn)行的。
實驗程序
巖心驅(qū)替實驗分幾個階段進(jìn)行:
1. 初始滲透率(甲烷,氮氣)
2. 初始對氣體(冷凝液)的相對滲透率
3. 處理(液體溶液)
4. 后處理對氣體(冷凝液)的相對滲透率
5. 最終滲透率(甲烷)
所有的液體都被裝入中間容器中注射。每個中間容器都裝有一個活塞,將兩側(cè)密封。注劑裝入一側(cè),另一側(cè)加水。然后水被泵入中間容器以取代活塞,活塞將流體推入巖心。為了模擬儲層條件,冷凝液最初必須是單相流體,在露點以上處于平衡狀態(tài)。因此,注入的流體最初的壓力和溫度高于露點(通常>4000psi),并使用回壓調(diào)節(jié)器“閃蒸”到典型的井底流動壓力(500-2500psi)。當(dāng)流體閃蒸到井底壓力時,液態(tài)烴從氣相中滴出。這是為了模擬當(dāng)儲層中的氣體接近井筒時發(fā)生的情況。
冷凝液驅(qū)油是在處理巖心前后相同的條件下進(jìn)行的。通過測量處理前后巖心的壓降,比較處理前后的相對滲透率,來評價處理的有效性。在滲透率小于1 mD的巖心和滲透率在100 D范圍內(nèi)的支撐裂縫上進(jìn)行了實驗。這就需要一個泵能夠精確地分配連續(xù)的、無脈沖的流量,范圍為10-2000毫升/小時,并且壓力超過5000psi。
本文選擇了Chemyx Nexus 350柱塞泵帶有電動閥的雙泵系統(tǒng)。測試系統(tǒng)基本上由一個巖心夾持器、兩個回壓調(diào)節(jié)器、一個中間容器、壓力表和泵組成。巖心夾持器、回壓調(diào)節(jié)器和中間容器安裝在溫控烘箱內(nèi)。泵連接到中間容器存水的一側(cè),在實驗過程中有兩個主要目的:用于流體平衡和加熱時的恒壓模式。為了使冷凝液混合物成為單一氣相流體,它必須在高于露點的壓力下長時間(一夜之間)達(dá)到平衡。Nexus 350在高于露點的壓力下進(jìn)入恒壓模式,從而確保冷凝液在足夠的壓力下的平衡壓力。液體處理溶液在加熱時會膨脹;恒壓模式下的泵允許溶液在一夜之間被加熱,而不會對系統(tǒng)造成過壓。Nexus 350柱塞泵最重要的應(yīng)用是通過巖心泵送冷凝液。泵在恒流模式下運行,以使巖心中充滿各種流體。泵的流量必須是準(zhǔn)確和恒定的,并且在轉(zhuǎn)換過程中沒有壓力脈沖,這樣才能測量出準(zhǔn)確的壓降。當(dāng)?shù)蜐B透率(<25mD)的巖心被淹沒時,這一點非常重要,因為壓力峰值需要很長時間才能消散。